為了防止上次停爐后,在爐膛里殘存有可燃?xì)怏w或煤粉,也可能由于停爐期間因燃料系統(tǒng)不嚴(yán)密,可燃?xì)怏w或煤粉漏入爐膛,點(diǎn)火時(shí),一旦火把插入爐膛時(shí),如果可燃?xì)怏w或煤粉的濃度在爆炸極限范圍內(nèi),就會引起爐膛爆炸,損壞爐墻,甚至造成人身傷亡。在點(diǎn)火前要啟動引、送風(fēng)機(jī),保持額定風(fēng)量的10%~15%,通風(fēng)10一15min,江門燃煤導(dǎo)熱油爐使用方法。
2018年宜興市電焊工職業(yè)技能比賽圓滿落幕,中正企業(yè)員工杭尚偉憑借匠心技術(shù)在36名焊接精英中脫穎而出,榮獲一等獎。
開展鍋爐綜合整治。350臺在用生物質(zhì)鍋爐顆粒物排放濃度穩(wěn)定達(dá)到20mg/m3以下。8月底前,完成188臺4蒸噸以上燃?xì)忮仩t低氮改造;11月底前,完成剩余601臺燃?xì)忮仩t低氮改造。
鍋爐屬于組裝結(jié)構(gòu),由上下兩大件組成,上部件是受熱面,下部件是燃燒設(shè)備。鍋爐本體前端四周布置了水冷壁,上部與鍋筒連接,下部與集箱連接組成燃燒室吸收爐膛輻射熱,后端在上下鍋筒之間布置密集對流管束,燃燒后的高溫?zé)煔饨?jīng)過二次回程橫向沖刷對流受熱面之后引至單獨(dú)布置的省煤器,后進(jìn)入除塵器經(jīng)煙囪排出,為企業(yè)降低煙氣排放,符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求。
獨(dú)創(chuàng)下料數(shù)字化,焊接自動化,裝配模具化的工藝標(biāo)準(zhǔn)使絕大多數(shù)產(chǎn)品可以滿足客戶短時(shí)間交貨的需要。專業(yè)的制造水平滿足客戶“質(zhì)量、品質(zhì)、性能”的追求,讓每一臺中正制造都成為凝結(jié)匠心的上乘之作。
江門燃煤導(dǎo)熱油爐使用方法,雙壓系統(tǒng)的窯尾鍋爐排氣需要提供給水泥生產(chǎn)系統(tǒng)作為烘干用熱源,因此排氣溫度不能太低,故窯尾鍋爐只設(shè)蒸發(fā)器和過熱器,蒸發(fā)器給水由窯頭鍋爐的高壓省煤器加熱后供給。窯頭鍋爐排氣溫度要保證在系統(tǒng)中不結(jié)露和節(jié)點(diǎn)溫差合理的前提下盡可能低。為了加大熱利用率,窯頭鍋爐分為兩段,分別由高壓省煤器、蒸發(fā)器、過熱器和低壓省煤器、蒸發(fā)器、過熱器組成,高壓省煤器加熱后的熱水同時(shí)作為窯尾蒸發(fā)器和窯頭高壓蒸發(fā)器的給水。窯頭低壓省煤器加熱后的熱水供窯頭低壓蒸發(fā)器使用,窯尾鍋爐及窯頭鍋爐高壓過熱器同時(shí)生產(chǎn)一種壓力的過熱蒸汽,混合后進(jìn)入汽輪機(jī)入口段。窯頭低壓過熱器生產(chǎn)壓力較低的過熱蒸汽,并單獨(dú)進(jìn)入汽輪機(jī)的中段。汽輪機(jī)的排氣經(jīng)凝汽器凝結(jié)成水由凝結(jié)水泵輸送到除氧器,除氧后一部分水由高壓給水泵加壓送回窯頭鍋爐的高壓省煤器重新循環(huán),另一部分水由低壓給水泵加壓送回窯頭鍋爐的低壓省煤器重新循環(huán)。
正鍋爐產(chǎn)品質(zhì)量及完善的服務(wù)體系,保證了雙胞胎集團(tuán)生產(chǎn)線能持續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行,產(chǎn)能得以有效發(fā)揮。據(jù)雙胞胎集團(tuán)官網(wǎng)顯示,集團(tuán)產(chǎn)能持續(xù)上升,已連續(xù)6年以100萬噸的速度增長,年銷售量突破900萬噸,位居全國前列。以上合作歷程,無不顯示著雙胞胎集團(tuán)對中正鍋爐產(chǎn)品的高度認(rèn)可,對中正鍋爐技術(shù)創(chuàng)新的高度肯定,江門燃煤導(dǎo)熱油爐使用方法。
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